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M-2-1-1
*检查时钟CLOCK,通电后到现在的时间
M-2-2
M-2-1 当前故障 ;M-2-2 历史故障 ;M-2-3 清除故障
M-2-4 解除驱动器封锁 ;M-2-5 软件复位
*区分故障发生的先后顺序和主次, 找出主要故障
*计算: CLOCK时间 - 故障记录的时间= 故障发生到现在的时间
*主要故障 + 故障发生到现在的时间 与 召修时间是否一致
Information Events 事件信息
服务器显示
描述
000 Power on
I
电源已供给驱动器
001 New Run
I
新运行被重新初始化
002 SPARE
I
未用
003 Stack Warn
W
堆栈超限,堆栈的使用已超过可接受的容量
004 Power Down
I
硬件中的供电失败信号被激活(译注:不是主开关断电的含义,而是驱动器处于初始化状态和预加电压状态之间的一个状态,详见3.2部分驱动器状态)
005 Extern FLASH
W
GDCB的FLASH存储器已失败
006 Extern RAM
W
GDCB的内存RAM已失败
007 OMU Present
I
在上电时可用的OMU已插在驱动器的OMU口
008 OMU Prohibit
I
OMU软件升级由于电梯之前是TCI模式而被禁止,允许的模式可以用服务器看参数OMU Prohibited.
解决方法:若此故障出现,可用ERO模式运行轿厢来清除(ERO运行意在确认没有人在井道内)。
009 Manual Model
I
驱动器处于手动模式
010 B_MODE
I
仅当接口类型Interface Type=2或3时可用
仅当自动救援操作(ARO)Type=2或3时可用
011 Battery Mode
I
仅当接口类型Interface Type=1时可用
驱动器处于48Vdc电池(自动救援操作(ARO)-EN)供电的运行模式。当驱动器收到来自SPBC3的 “电池模式(BatteryMode)”信息时登记此事件。
012 LearnRun REQ
I
仅当接口类型Interface Type=1时可用
驱动器中的楼层数据表无效,需执行一次新的井道自学习
013 Reset DSP
I
驱动器的数字信号处理器DSP被服务器通过M-2-5复位
014 Clear Log
I
事件记录被服务器通过M-2-3清除
015 AutoTun Mode
I
驱动器处于自动调谐(Auto Tune)模式
016 Earthquake
I
仅当接口类型Interface Type=2或3时可用(不译)
017 Block Clear
I
驱动器封锁条件被清除,不是通过服务器菜单就是通过CAN信息。
018 ALWA CONVRGD
I
ALWA已被聚合,用确定的增益和偏移量。
019 ALWA ERROR
I
ALWA算法错误
020 ALWA RESET
I
不是来自算法的自动复位就是通过服务器对ALWA复位,此复位将增益置1,偏移量置0
021 ALWA DIVERGD
I
ALWA算法尚未聚合
Inverter Current Faults 逆变器电流故障
服务器显示
描述
100 Inv SW Oct
E4
逆变器电流的量级超过了允许的极限
可能原因及解决方法:
1. 错误的马达相序——改变参数Motor Phase 0/1
2. 马达线相线短路——检查马达线
3. 故障极限能用参数Inv I Limit %临时调整。
当接口类型Interface Type=0或1时:
OCT(A)=驱动器满偏电流 × Inv I Limit % × 0.9 ×1.05
(这里OCT为Overcurrent Trip,脱扣电流)
驱动器满偏电流:402-80A,404-110A)
当接口类型Interface Type=2或3时:
OCT(A)=驱动器满偏电流 × Inv I Limit % × 0.9 ×1.25
101 Inv I Imbal
E4
马达三相电流之和超过了满偏电流的10%
可能原因及解决方法:
1. 接地故障——检查没有马达相线接地
2. 信号干扰——按接线指引检查
102 Inv Id Error
103 Inv Iq Error
E4
逆变器电流调节器的误差超过了允许的极限
可能原因及解决方法:
1. 电流调节器没被正确调谐——彻底地检查马达参数设置(见第9部分)
104 Inv Ix Offst
105 Inv Iy Offst
106 Inv Iz Offst
E4
逆变器相电流偏移量超过了满偏电流的5%
可能原因及解决方法:
2. 电路缺陷——整体更换驱动器(如果此故障一直存在)
107 Inv Gate Flt
E4
当驱动器类型Drive Type为25A时不适用
探测到逆变器的IGBT的栅极电压故障
可能的原因及解决方法:
3. 栅极电源短路或有缺陷——整体更换驱动器(如果此故障一直存在)
108 Inv HW Oct
E4
当驱动器类型Drive Type为25A时不适用
对于60A V.2驱动器:
电源部分已探测到故障且是离散地输入(ERR1/INV_FLT:P1-P12)到GDCB。因为此输入由HW过流和HW 过电压错误共享,标准的直流总线电压被用于区分二者:
--直流总线电压低于一个给定的极限,则登记为本故障;
--直流总线电压高于一个给定的极限,则登记为116 Inv HW Ovt
对于其它除了25A的驱动器:
逆变器电流超过了预设级别,通过硬件探测(ERR1/INV_FLT:P1-P12)到GDCB
可能的原因及解决方法:
4. 错误的马达相序——改变参数Motor Phase 0/1
5. 马达相线短路——检查马达线
109 Overload
E4
过载条件已被探测到,驱动器以马达额定电流运行超过了允许的*长时间。
可能的原因及解决方法:
1. 系统中存在过多的摩擦——检查制动器拖曳或井道内干涉
2. 驱动器拖不动负载——确认系统惯量
3. 故障极限能通过参数Overload sec, Rated mtr I Arms和Rated Acc I PU调整,但减小量不应大于10%
110 Drive Limit
W
驱动器在自身额定电流极限处运行
111 No Id fdbk
112 No Iq fdbk
E4
在运行开始时马达磁化过程中已探测到逆变器电流反馈错误
可能的原因及解决方法:
1. 马达相线开路——检查马达线的连续性
2. 电流传感器品质问题——退回驱动器修理
见参数Vd out thresh PU 和Vq out thresh PU
113 Inv IPM Flt
E4
仅当驱动器类型Drive Type为25A时可用
已探测到逆变器智能功率模块(IPM)故障
可能的原因及解决方法:
1. 电源栅极有缺陷或短路——整体更换驱动器(如果此故障一直存在)
2. 错误的马达相序——改变参数Motor Phase 0/1
3. 马达相线短路——检查马达线
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