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奥的斯变频器维修常见故障403.704.717.111.12

奥的斯变频器维修常见故障403.704.717.111.12
服务区域
郑州市-二七区
服务范围
西门子变频器维修,西门子直流调速器维修,西门子触摸
发布日期
2021-12-26 22:07:37
标签
变频器,变频器维修,奥的斯

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产品介绍

M-2-1-1

*检查时钟CLOCK,通电后到现在的时间

 

M-2-2

M-2-1 当前故障  ;M-2-2 历史故障 ;M-2-3 清除故障

M-2-4 解除驱动器封锁 ;M-2-5 软件复位

 

*区分故障发生的先后顺序和主次, 找出主要故障

*计算: CLOCK时间 - 故障记录的时间= 故障发生到现在的时间

*主要故障 + 故障发生到现在的时间 与 召修时间是否一致

 

Information Events 事件信息

服务器显示

   

描述

   

000 Power on

   

I

   

电源已供给驱动器

   

001 New Run

   

I

   

新运行被重新初始化

   

002 SPARE

   

I

   

未用

   

003 Stack Warn

   

W

   

堆栈超限,堆栈的使用已超过可接受的容量

   

004 Power Down

   

I

   

硬件中的供电失败信号被激活(译注:不是主开关断电的含义,而是驱动器处于初始化状态和预加电压状态之间的一个状态,详见3.2部分驱动器状态)

   

005 Extern FLASH

   

W

   

GDCB的FLASH存储器已失败

   

006 Extern RAM

   

W

   

GDCB的内存RAM已失败

   

007 OMU Present

   

I

   

在上电时可用的OMU已插在驱动器的OMU口

   

008 OMU Prohibit

   

I

   

OMU软件升级由于电梯之前是TCI模式而被禁止,允许的模式可以用服务器看参数OMU Prohibited.

解决方法:若此故障出现,可用ERO模式运行轿厢来清除(ERO运行意在确认没有人在井道内)。

   

009 Manual Model

   

I

   

驱动器处于手动模式

   

010 B_MODE

   

I

   

仅当接口类型Interface Type=2或3时可用

仅当自动救援操作(ARO)Type=2或3时可用

   

011 Battery Mode

   

I

   

仅当接口类型Interface Type=1时可用

驱动器处于48Vdc电池(自动救援操作(ARO)-EN)供电的运行模式。当驱动器收到来自SPBC3的 “电池模式(BatteryMode)”信息时登记此事件。

   

012 LearnRun REQ

   

I

   

仅当接口类型Interface Type=1时可用

驱动器中的楼层数据表无效,需执行一次新的井道自学习

   

013 Reset DSP

   

I

   

驱动器的数字信号处理器DSP被服务器通过M-2-5复位

   

014 Clear Log

   

I

   

事件记录被服务器通过M-2-3清除

   

015 AutoTun Mode

   

I

   

驱动器处于自动调谐(Auto Tune)模式

   

016 Earthquake

   

I

   

仅当接口类型Interface Type=2或3时可用(不译)

   

017 Block Clear

   

I

   

驱动器封锁条件被清除,不是通过服务器菜单就是通过CAN信息。

   

018 ALWA CONVRGD

   

I

   

ALWA已被聚合,用确定的增益和偏移量。

   

019 ALWA ERROR

   

I

   

ALWA算法错误

   

020 ALWA RESET

   

I

   

不是来自算法的自动复位就是通过服务器对ALWA复位,此复位将增益置1,偏移量置0

   

021 ALWA DIVERGD

   

I

   

ALWA算法尚未聚合

   

 

Inverter Current Faults  逆变器电流故障

 

服务器显示

   

描述

   

100 Inv SW Oct

   

E4

   

逆变器电流的量级超过了允许的极限

可能原因及解决方法:

1.                错误的马达相序——改变参数Motor Phase 0/1

2.                马达线相线短路——检查马达线

3.                故障极限能用参数Inv I Limit %临时调整。

当接口类型Interface Type=0或1时:

OCT(A)=驱动器满偏电流 × Inv I Limit % × 0.9 ×1.05

(这里OCT为Overcurrent Trip,脱扣电流)

驱动器满偏电流:402-80A,404-110A)

当接口类型Interface Type=2或3时:

    OCT(A)=驱动器满偏电流 × Inv I Limit % × 0.9 ×1.25

   

101 Inv I Imbal

   

E4

   

马达三相电流之和超过了满偏电流的10%

可能原因及解决方法:

1.                接地故障——检查没有马达相线接地

2.                信号干扰——按接线指引检查

   

102 Inv Id Error

103 Inv Iq Error

   

E4

   

逆变器电流调节器的误差超过了允许的极限

可能原因及解决方法:

1.                电流调节器没被正确调谐——彻底地检查马达参数设置(见第9部分)

   

104 Inv Ix Offst

105 Inv Iy Offst

106 Inv Iz Offst

   

E4

   

逆变器相电流偏移量超过了满偏电流的5%

可能原因及解决方法:

2.                电路缺陷——整体更换驱动器(如果此故障一直存在)

   

107 Inv Gate Flt

   

E4

   

当驱动器类型Drive Type为25A时不适用

探测到逆变器的IGBT的栅极电压故障

可能的原因及解决方法:

3.                栅极电源短路或有缺陷——整体更换驱动器(如果此故障一直存在)

   

108 Inv HW Oct

   

E4

   

当驱动器类型Drive Type为25A时不适用

对于60A V.2驱动器:

电源部分已探测到故障且是离散地输入(ERR1/INV_FLT:P1-P12)到GDCB。因为此输入由HW过流和HW 过电压错误共享,标准的直流总线电压被用于区分二者:

--直流总线电压低于一个给定的极限,则登记为本故障;

--直流总线电压高于一个给定的极限,则登记为116 Inv HW Ovt

对于其它除了25A的驱动器:

逆变器电流超过了预设级别,通过硬件探测(ERR1/INV_FLT:P1-P12)到GDCB

可能的原因及解决方法:

4.                错误的马达相序——改变参数Motor Phase 0/1

5.                马达相线短路——检查马达线

   

109 Overload

   

E4

   

过载条件已被探测到,驱动器以马达额定电流运行超过了允许的*长时间。

可能的原因及解决方法:

1.                系统中存在过多的摩擦——检查制动器拖曳或井道内干涉

2.                驱动器拖不动负载——确认系统惯量

3.                故障极限能通过参数Overload sec, Rated mtr I Arms和Rated Acc I PU调整,但减小量不应大于10%

   

110 Drive Limit

   

W

   

驱动器在自身额定电流极限处运行

   

111 No Id fdbk

112 No Iq fdbk

   

E4

   

在运行开始时马达磁化过程中已探测到逆变器电流反馈错误

可能的原因及解决方法:

1.                马达相线开路——检查马达线的连续性

2.                电流传感器品质问题——退回驱动器修理

见参数Vd out thresh PU 和Vq out thresh PU

   

113 Inv IPM Flt

   

E4

   

仅当驱动器类型Drive Type为25A时可用

已探测到逆变器智能功率模块(IPM)故障

可能的原因及解决方法:

1.                电源栅极有缺陷或短路——整体更换驱动器(如果此故障一直存在)

2.                错误的马达相序——改变参数Motor Phase 0/1

3.                马达相线短路——检查马达线

   


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